Page 184 - 2018年核能年鉴
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核能行业概况



                     4.国产化窄间隙TIG自动焊接系统。                  精准控制管理。
                 苏州热工研究院研发的国产化窄间隙TIG

                 自动焊接系统,吸收了国外设备的先进技                      七、国家电力投资集团有限公司
                 术经验,通过机械式圆周形轨道,双丝
                 盘、双向行走、二次气综合保护功能,实                          三代核电站压力容器、蒸汽发生器、
                 现管道全位置窄间隙焊接功能,伴随位置                      主管道等一大批重型设备实现了国产化,

                 变化将圆周等分为16个分段焊,进行参数                     屏蔽电机主泵、数字仪控系统、爆破阀等
                 修正,维持工艺稳定性;同时,增加AVC                     核心设备均已完成样机制造。AP1000依
                 弧压跟踪控制钨极高度,弧压仿形跟踪控                      托项目4台机组的核岛关键设备国产化计
                 制钨极的行走位置中心追踪;独特的电极                      划任务全部完成,并且在超大型锻件、核

                 旋转摇动控制功能,又进一步加强了窄间                      级锆材、核级电缆、Inconel 690合金U形
                 隙焊接侧壁熔合能力;综合技术提升,将                      管、部分核级焊材、安全壳钢板、双向不
                 本次研发的窄间隙TIG自动焊设备从适用                     锈钢板等一批关键材料研制上取得成功,
                 范围上,由传统的不锈钢焊接扩展到不锈                      打破了国外技术垄断,填补了国内空白,

                 钢+高温耐热合金(如P91/92材料)全覆                   为CAP1400的研发和后续CAP1000项目的
                 盖;耗材上,大幅降低了保护气体的消耗                      设备自主化打下了坚实的基础。
                 的保护气体成分的要求,实现了技术进步                          核级焊材研制成功,改变了我国核
                 能力与经济性的双相平衡,本设备在2017                    电焊接材料长期依赖进口的局面;首批

                 年得到实际应用。                                CAP1400核电用Inconel 690合金传热管在
                     5.乏燃料水池平板自动焊接系统。                    宝银正式交付出厂,传热管国产化由民营
                 2017年,苏州热工研究院自主化研发一套                    企业研制成功;国核宝钛锆业受让西屋锆
                 乏燃料水池平板自动焊接系统,本次研发                      材生产链的全部技术,建成了首条从海绵

                 的自动焊接系统电源机头设备属TIG焊。                     锆到成品管、板、棒、带材的完整生产
                 运用特制的吸盘式轨道作为运行导轨,                       线,为CAP1400和“华龙一号”的自主化
                 便于设备在水池内改变位置,实现全位                       燃料研发提供了有力支撑。
                 置焊接功能;同时设备带有AVC即时反馈                         2017年9月15日,CAP1400发电机型

                 功能,可实现平板焊接过程中因焊接变形                      式试验顺利完成。CAP1400发电机单机容
                 引起的弧高实际变量的参数修正,保证焊                      量1 550 MW,将应用于CAP1400示范工
                 接成型;控制采集系统可实现焊接电流、                      程1号机组。试验结果表明,发电机各项
                 焊接电压反馈的全程跟踪,实现焊接过程                      性能优异,综合技术指标全面达到当前国

                 数据的可追塑性;而焊枪同步脉冲OSC功                     际先进水平,标志着我国突破了技术瓶
                 能,实现在预设间隙与焊接收缩变化过程                      颈的长期制约,大型设备制造能力得到
                 中对焊缝熔宽的可控,实现了焊接过程的                      提升,自主创新和可持续发展能力得到


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