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行业动态
大唐安阳发电厂对标杆练内功机组油耗再创新纪录
时间:2012年04月23日 来源:大唐集团 作者:祝庆华 点击量: 分享:
    继3月份创造了30万千瓦机组滑参数停机油耗最低记录0.7吨后,4月19日,大唐安阳发电厂实现了30万千瓦机组冷态启动油耗12吨,同比降低35吨的历史性突破,创下了自该厂热电机组投产以来机组油耗指标的新纪录。
 
  2012年以来,安阳发电厂按照“管理提升年”的总体部署,对标杆、练内功,认真对照集团公司其他电厂的机组油耗指标,采取多种措施控制机组助燃用油和机组启停用油。

  在控制机组油耗指标方面,该厂一是完善《大唐安阳发电厂燃煤掺烧运行技术措施》,要求运行人员按照机组的负荷、煤质等情况,加强锅炉运行调整和制粉系统运行方式调整工作,根据机组负荷、煤质及时调整燃烧。二是全面执行《大唐安阳发电厂燃油奖惩制度》,进一步完善、细化《各种情况下的油耗指标控制及管理办法》及《油耗管理奖惩办法》,将全年总目标层层分解,落实到部门、班组,将压力层层传递到每位员工,提高了节油积极性。三是严格按照《大唐安阳发电厂燃煤掺烧管理办法》规定,加强配煤工作,提前调配燃煤比例,减少因煤质差引起的助燃用油。四是不断加强油耗指标对标,通过精心策划停机过程,开展科技攻关等手段,千方百计降低机组启停机油耗,减少对助燃油的使用。
  
  在控制机组启停用油量方面,该厂一是提前部署,在细节上节约燃油。机组启动前及早准备系统,及早投入锅炉底部加热和汽缸预暖系统,提高炉膛温度和汽缸温度,从而缩短启动时间,节约燃油量。二是防微杜渐,在设备上节约燃油。每次机组停备后,均及时安排对油枪进行缺陷消除和清理工作;在机组启动前,对磨煤机油系统打循环和风门进行开关试验,对影响机组投油的缺陷和问题做到及早发现、及时处理。三是加强管理,在过程中控制燃油。由发电部制定详细可行的《机组停机方案和启动方案》,进一步优化启停机过程控制,保证停炉没有特殊要求不投油,启动炉过程严格实施节点控制,使各项操作紧凑合理,减少启动用油。同时,通过启动评价寻找差距,使启动耗油进一步减少。四是加强人员培训,在技术上节油。充分利用仿真机系统,制定详细的培训方案,确定培训指导老师,全面提高运行人员的技术素质。

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